电除尘器收尘极板腐蚀的处理方法

姚吻华,牛永平,朱建辉,胡锁柱

(七里岗水泥厂,河南 新密 452370)

中图分类号:TQ172.688.1 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2003)08-0059-01

  我厂2号回转窑窑尾电除尘器3号电场出现过极板上端部分被腐蚀掉现象,其表现:在风力作用下,被腐蚀极板来回摆动,造成沉淀极和放电极距离不断变化,收尘电压、电流不稳定,在极板腐蚀处出现放电现象,二次电压升不上去。通常处理这类故障的方法是更换腐蚀极板,但工作量大,耗时长,代价高。我们采取补接法修复腐蚀的极板,效果理想。

1 沉淀极腐蚀极板的处理

1.1 基本情况

  该电除尘器为YC鲁奇型,规格为24/10/3×7/0.4,极板是ZT24型,由1.25mm厚的钢板轧制而成的。安装时极板彼此扣环联接,上端用螺栓固定于顶梁间的槽型钢上,下端插入振打杆且用螺栓固定。极板腐蚀原因是壳体密封不好,漏入冷风,气体粉尘中含硫量比较多,造成电除尘器顶部气密盖被腐蚀坏,电场漏雨,极板上端部分被腐蚀掉。经过近7年时间的使用,极板表面已被氧化,强度变弱。

1.2 补接法修复腐蚀极板的方法

  1)打开电除尘器顶部的防雨盖和气密盖,露出腐蚀极板,清除浮灰。

  2)用割枪或钢锯去除腐蚀坏的极板,工作面应整齐,不得有毛刺和尖角。

  3)选取补接极板的长度是L+200mm(L=500~800mm)。

  4)用刨光机或砂纸打磨极板联接处,清除极板表面氧化层,保证2块极板能够紧密压接在一起,为保证极板补接后还能够扣环相连,在补接极板和原极板联接处,2块极板对称地各去除一边的扣环,然后压接在一起,在联接处做出2个或多个螺孔(螺孔多少由联接极板的长度自行决定,一般越少越好),最后穿上螺栓把2块极板紧密地压接在一起。

  5)在补接好的极板顶部相应位置做出螺孔,穿上螺栓,把极板固定于顶梁间的槽型钢上,保证极板处于悬吊状态(上部联接螺栓应受力),固定时补接极板要和相邻极板扣环联接在一起。

  6)用刨光机消除压接螺栓和螺母的棱角,确保无毛刺。螺栓为M14的不锈钢螺栓,长度为40mm,螺栓头露出不超过5mm。补接好的极板结构见图1。

图1 补接好的极板示意

1.3 电场升压实验

  处理完腐蚀极板后,必须进行升压实验。把3号电场空车升压至60kV,电流达到300mA时,发现有轻微放电现象。停掉电场,把高压四点式开关接地放电后,进入电场检查,用刨光机把有放电痕迹的螺栓、螺母再仔细处理一遍,然后重新进行空车升压实验,电场电压接近65kV,电流达到600mA,效果与新装时几乎无差异,符合要求,确定可以投入使用。

2 漏风问题的处理

  处理系统漏风问题的措施是:更换电除尘器顶部腐蚀坏的气密盖,重新进行密封处理,对灰斗漏风问题,也进行了密封处理。由于石灰石的品质决定了粉尘中含硫量较高,目前还没有找到解决办法。

3 使用效果

  3号电场腐蚀极板修复前,二次电压只能升至45kV,电流几乎为零,收尘效果不好,修复后,电压达到65kV,电流达到450mA,收尘效果符合环保要求。自从2002年6月修复后,运行一直比较稳定,补接极板没有出现过问题。由于补接极板和原极板材质相同,螺栓是不锈钢螺栓,且解决了系统漏风问题,新换上的极板可以延长使用时间。

  此方法适用于极板腐蚀不是十分严重,只须更换个别极板的电场。由于不需抽出原有极板,可在现场直接进行,工作量小,补接方便,可减少维修时间,节省成本开支,同时又可达到很好的效果。

  (编辑  王承敏)